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叉車(chē)液壓系統油溫過(guò)高的原因

返回列表 來(lái)源:www.polimerturk.com 發(fā)布日期:2018-07-19

叉車(chē)在使用過(guò)程中發(fā)現在短時(shí)間內液壓油溫升至100℃以上,造成轉向液壓缸工作異常,轉向器卡死等故障。
1 液壓系統油溫過(guò)高的分析
    液壓系統產(chǎn)生的熱量主要來(lái)源于液壓元件自身壓力損失產(chǎn)生的熱量以及執行元件工作時(shí)產(chǎn)生的熱量?,F對液壓系統作如下分析:
    (1) 叉車(chē)液壓系統齒輪泵工作輸出流量為158Umin;從齒輪泵的出口至單穩分流閥的管路通徑過(guò)小,致使油液流經(jīng)管路時(shí)沿程局部阻力損失過(guò)大。
    (2)液壓油箱的設計容量偏小,且布局不合理,通風(fēng)不好,油箱約有1/3的表面積被蓄電池箱掩蓋,而且油箱的進(jìn)出油口間距過(guò)小,油液在油箱內得不到充分、有效的循環(huán),影響了散熱效果。
    (3)液壓系統中未安裝液壓油冷卻裝置,單靠輸油管路及油箱的表面積來(lái)散熱,其散熱效果十分有限,特別是在高溫環(huán)境下工作時(shí),表現尤為突出。
    (4) 執行元件中的轉向液壓缸結構設計不合理,活塞桿支承環(huán)及活塞支承環(huán)均采用尼龍材料,且支承環(huán)與缸體及活塞桿的接觸面積偏大。當油溫過(guò)高時(shí),支承環(huán)受熱膨脹,加之尼龍材料熱膨脹系數較大,以致運動(dòng)件之間的配合間隙變小,油膜被破壞,從而出現支承環(huán)與缸體及活塞桿卡死,發(fā)出異常響聲,油溫急劇升高。
2 改進(jìn)措施
    (1) 增加齒輪泵出口至單穩分流閥管路的通徑,由φ18mm加大到φ25mm,使油流在管內的流出速度由原來(lái)的10.3m/s降至5.3m/s,大大減少了油液流經(jīng)管路時(shí)的壓力損失,同時(shí)降低了振動(dòng)和噪聲。
    (2)在不改變車(chē)架整體結構的同時(shí),將蓄電池箱向前移動(dòng),省出的空間用于增加油箱的容積,油箱的容量由原來(lái)的100L加大到150L:另一方面改變油箱的進(jìn)出油口之間距離,由原來(lái)的300mm增加到800mm,確保了油液在油箱內能夠得到充分的循環(huán),不僅增加了油箱的散熱面積,而且也改善了油箱的散熱效果。
    (3) 將變矩器油散熱器改作液壓油散熱器,設置在轉向器回油油路中,其安裝位置不變,由發(fā)動(dòng)機風(fēng)扇強制冷卻。變矩器的散熱采用柳工省鳳陽(yáng)水箱廠(chǎng)生產(chǎn)的油水合一散熱器與發(fā)動(dòng)機共同使用,安裝在液壓油散熱器后面,位置與改動(dòng)前一致;其水箱散熱面積為22.5m2,油散熱面積為6m2,確保發(fā)動(dòng)機及變矩器油液的散熱效果。
    (4)改變轉向液壓缸的結構,采用QT40—10球墨鑄鐵導向套支承替代原導向套內的尼龍支承環(huán),另增加一個(gè)斯特封密封件,同時(shí)將活塞支承環(huán)寬度由34mm改為28mm。
    改進(jìn)后對系統進(jìn)行檢測,(1)先對改進(jìn)后的轉向液壓缸進(jìn)行單元試驗,把改進(jìn)后的轉向液壓缸裝在叉車(chē)轉向橋體上將油液逐漸強制加熱至120℃以上,此時(shí)轉向液壓缸工作正常、無(wú)異響現象;(2)對整機液壓系統壓力損失進(jìn)行測試,在無(wú)載工況下齒輪泵出口壓力由原來(lái)的2.0MPa降至1.5MPa,減少了液壓系統的阻力損失和發(fā)熱;(3)對整機按照平衡重式叉車(chē)整機實(shí)驗方法JB/T3300—1992標準進(jìn)行整機熱平衡試驗,整機運行1h 42min后液壓油在接近90Y時(shí)趨于平衡,且發(fā)動(dòng)機水溫及變矩器油溫均在正常工作溫度范圍內。  

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