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引起叉車(chē)變速器異響的輸入軸磨削工藝分析

返回列表 來(lái)源:www.polimerturk.com 發(fā)布日期:2018-07-19

我廠(chǎng)生產(chǎn)的CPC2型叉車(chē)變速器,10%的產(chǎn)品在出廠(chǎng)試車(chē)時(shí)有異常響聲,不能順利過(guò)關(guān),經(jīng)檢查發(fā)現異常響聲從輸入軸總成(見(jiàn)圖1)中發(fā)出,并伴有齒輪與軸承套發(fā)生相對軸向位移和旋轉位移的現象。經(jīng)分析是一軸軸套內花鍵大徑相對于軸套外圓徑向跳動(dòng)差,導致軸承和前、后擋齒輪受擠壓所致。

1 原因分析
經(jīng)分析,引起一軸軸套(下面簡(jiǎn)稱(chēng)軸套)內花鍵大徑相對于軸套外圓徑向跳動(dòng)差的原因主要有以下幾個(gè)方面。
1.1 加工軸套時(shí)的定位誤差
(1)在精磨軸套A、B、C、D各段外圓時(shí)(見(jiàn)圖2),采用軸套花鍵內孔大徑以花鍵錐度芯軸大徑定位方式,在磨削外圓C、D時(shí),由于軸套外端壁厚僅為4.5mm,并處于懸空狀態(tài),因此在徑向磨削力較大時(shí),會(huì )產(chǎn)生彈性變形,導致軸套外圓徑向跳動(dòng)差。

(2)從端現象來(lái)分析,如果軸套內花鍵大徑與花鍵錐度芯軸大徑在G面接觸,接觸位置到工件外圓邊緣P的長(cháng)度為146mm。而用于定位的花鍵錐度芯軸大徑錐度為1:3000,實(shí)際錐面長(cháng)度為200mm,于是大端與小端的直徑差x為1:3000=x:200,x=200/3000=0.067mm, 其大傾斜量y為:0.067:200=y:146,y=146×0.067/200=0.0489≈0.05mm,當A、B、C外圓已分段磨出,磨外圓D至P點(diǎn)時(shí),特別是砂輪磨鈍,修整又不及時(shí),徑向切削力將加大,當過(guò)軸套壓入花鍵錐度芯軸的張緊力時(shí),定位可靠性發(fā)生變化,產(chǎn)生不規則的傾斜,出現蹺蹺板現象,導致軸套外圓徑向跳動(dòng)差。
(3)花鍵錐度芯軸的配合面或中心孔有雜物。
(4)軸套花鍵內孔有雜物或毛刺。
以上四種情況的綜合作用導致一種現象:將磨完A、B、C、D各段外圓的軸套不拆下花鍵錐度芯軸檢查,各段外圓相對于軸套內花鍵大徑的外圓徑向跳動(dòng)不一定差,但是,如果把軸套與花鍵錐度芯軸拆下后重裝再檢查,就有可能差。
1.2 測量方法不合理
由于工藝中對軸套A、B、C、D各段外圓徑向跳動(dòng)測量方法沒(méi)有明確規定,實(shí)際測量中常常采用平板、V性塊帶百分表的測量方式,該方式以軸套的C、D面為基準,測量A、B面的外圓徑向跳動(dòng),不能真實(shí)反映軸套的外圓徑向跳動(dòng),易導致誤判。
2 改進(jìn)的措施與效果
發(fā)現以上問(wèn)題后,采取了以下幾方面的措施:
(1) 將花鍵錐度芯軸大徑錐度由1:3000改為1:5000,提高定位的可靠性。
(2)規定裝夾方向,花鍵錐度芯軸大端大徑與軸套內花鍵大徑必須在F端接觸,盡量縮短定位面到加工位置的軸向距離。
(3)規定修整砂輪的次數,精磨時(shí)每磨削軸套外圓10件修整砂輪1次。
(4)以軸套內花鍵大徑為基準,用花鍵錐度芯軸大徑定位測量A、B、C、D各段外圓徑向跳動(dòng),用裝夾兩次的測量結果來(lái)斷定軸套各段外圓徑向跳動(dòng)是否合格,規定一次裝夾和二次裝裝夾的測量結果都不允許差。
(5)在軸套熱處理之前增加去毛刺,清洗工序,在軸套熱處理之后增加清洗工序。
(6)設置磨外圓工序為關(guān)鍵工序,提高對該工序的質(zhì)量重視程度,提醒操作工注意保持花鍵錐度芯軸的配合面和中心孔的清潔。
通過(guò)以上措施,提高了軸套各段外圓徑向跳動(dòng)合格率,較好地控制了變速器出廠(chǎng)實(shí)驗時(shí)出現的異響問(wèn)題,齒輪與軸承套不受外力擠壓,發(fā)生相對軸向位移和旋轉位移的現象相應減少。     

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